四建公司大港检修工程项目的品牌业务——裂解炉抢修改造业务再显身手,经过20天的艰苦奋战,以600道炉管安装焊口一次焊接100%合格的优异成绩,于8月8日早8时整,在有效工期内保质保量完成施工任务,顺利交付业主,以完美的施工组织和施工质量,收官中沙(天津)石化乙烯装置BA105裂解炉炉管更新工程。
本次改造是对BA105裂解炉辐射室全部180根炉管和对应的炉管附件进行更新。由于施工性质为改造更新,旧炉管渗碳造成新旧炉管对口可焊性差、炉内和炉顶作业空间狭小、焊口集中分布、周边炉子运行高温、夜间作业环境恶劣等不利因素的影响,炉管的焊接效率极低。大港检修工程项目根据以往的施工经验,结合现场实际情况再次创新施工方法,将原来一边拆除倒运,一边点口焊接的施工顺序,优化成先预制部分新炉管,再统一拆除清理,统一吊装摆放,统一点口焊接的流水化作业的方式,这样既减少了现场焊接量,又提高了施工效率,还因为整齐的现场环境减少了安全管理的工作压力,提高了现场文明施工的管理水平。
大港检修工程项目的管理人员进行现场巡查时,上下作业平台不空手,将拆卸下的垃圾化零为整,随手带走,节省为保证现场文明施工,需要专门打扫而产生的费用;施工人员在不足一米高的空间里,只能用半蹲或侧卧的身体姿势进行文丘里水平管的焊接,一呆就是三至五小时,出来时浑身僵硬;为了保证工期,带着口罩保护面部、喷洒花露水来抵挡夜间加班时的蚊虫肆虐;用多饮水补充因周边的炉子工作产生的高温环境导致的挥汗如雨......(司强 袁冬凤报道)